继6月份圆满完成国内首口全过程直井套管钻井施工,7月9日,由钻井院设计并提供套管钻井、定向、控压钻井等技术支持的陈23-斜更29井顺利完钻,创造了国内定向套管钻井井深最深、控压套管钻井井深最深两项纪录。
不同于常规钻井下钻、通井、下套管的施工步骤,全过程套管钻井采用套管代替钻杆和钻铤进行钻进,能够实现边钻进边下套管。相比传统钻杆钻井,该技术简化钻井工序、缩短钻井周期、节约钻井成本,完钻后套管留在井内,作为完井管柱直接进行固井作业,能够有效降低复杂事故的发生概率,大幅提升钻井施工安全系数。
陈23-斜更29井是河口采油厂部署在渤海湾盆地济阳坳陷陈家庄凸起陈25块的一口注水井,设计井深1370.65米,由渤海钻井总公司40619队承钻。这是国内首口全过程套管定向钻井,试验成功将为中浅层油气藏和老油田低成本、高效开发提供一条新思路。然而,定向钻井与直井相比套管受力不同,套管受压、受弯、受扭后是否失稳?套管定向钻井造斜率如何调控?定向设备如何选择?定向钻进如何实施?定向仪器如何回收?许多难点摆在科研人员面前。
针对上述难点,胜利工程钻井院研制了套管钻井专用套管,并进行了性能测试;研制了可打捞随钻陀螺测量系统,创新设计了脉冲器上悬挂坐键机构,并进行了多次现场试验。施工过程中,钻井院科研人员与井队紧密配合,一开采用可钻式钻头,完钻井深435米,二开采用套管定向钻井技术,完钻井深1394米,水平位移247.97米,一开、二开机械钻速均不低于邻井常规钻井,创造了定向套管钻井井深最深、控压套管钻井井深最深两项全国纪录。
胜利石油工程公司高级专家吴仲华表示,套管钻井技术分别在直井和斜井试验成功,为下一步技术推广奠定了坚实的基础,届时将有效降低单井投资,提升钻井质效,推动低品位、低产能未动储量的高效动用,在胜利工区及国内其他同类型老油田具有广阔的应用前景。