“南堡23-斜2105侧平1井钻进至2457米,累计进尺917米。”近日,井下作业公司侧钻一队传来完钻喜讯,创油田自主实施侧钻施工井深最深、进尺最长纪录,标志着油田侧钻技术迈上新台阶。
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超前谋划 全力保障
今年年初,根据生产需求,井下作业公司组织侧钻队搬迁至南堡作业区进行侧钻施工作业,技术干部认真梳理相关油井交接书和地质、工程设计,核对井史、总结,持续优化施工设计。
成立专门的技术小组,由副总工程师带领工程技术中心、大修作业分公司技术人员进行侧钻井施工研讨,针对性制定质量和安全环保要求及有关防范措施,保证施工平稳运行。本着“精打细算、降本增效”的原则,根据现有设备实际情况,组织自主研制地面固控罐,优选振动筛、除砂器、离心机三级固控系统,其中振动筛采取双动力八面筛网结构,大幅提升固控系统性能。
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精细组织 质量优先
在侧钻钻进过程中,常发现有托压情况,经过反复研究,该公司总结了三项消除措施:增加排量、提高转速,采用提拉法和顿挫法改变送钻方式,增加润滑材料改善钻井液性能。
现场试验后获得成功,有效提升了施工效率。针对泥岩地层造浆严重的情况,积极与泥浆公司结合,更换高性能的除砂器搭配振动筛,保证其在钻进过程中使用率100%;稳斜段优先预判井眼轨迹,减少测斜和定向时间;钻进期间按设计要求添加5-8%液体润滑剂和3%固体石墨确保泥浆润滑性;后期循环采用稠浆和稀浆分段循环确保循环携砂顺利,增加润滑性和抑制性泥浆材料使井壁更加稳固。
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真抓实干 攻坚克难
南堡23-斜2105侧平1井是井下作业公司开展自主侧钻施工以来裸眼段进尺最长的施工井,对钻头、钻具、螺杆、泥浆等都有更高的要求。
为确保施工顺利进行,该公司不断优化钻进施工管柱和钻进各项参数,根据施工情况调整泥浆性能。专业工程师坚持驻井,实时指导作业。针对不同储层类型特征,加强基础评价和现场攻关试验,不断升级迭代侧钻井挖潜技术系列。