国际能源网讯:广州石化炼油区大修正酣,任何一件物资供应不及时都会影响大修进度,为此,物资供应中心人员马不停蹄奔波在全国各地,展开了一场又一场催交催运保供“战”。
为避免装置频繁停车,广州石化决定将焦化二装置大修与几个月后的改造合并同时进行,在大修时间短,任务重,要求高的情况下,焦化二装置成为了大修的焦点,也成了物资供应的难点。
耐火砖:设计图纸是“拦路虎”
广州石化物供中心业务员接到焦化二内炉耐火砖采购计划时,把现场施工计划与耐火砖生产周期进行了比对——必须抓紧时间订货,才能赶上大修进度要求。但是设计图纸未到,订货条件不成熟,怎么订货?他们第一时间与设计院沟通,得到部分信息:规格为230×114×65、材料为DLG160-1.0L的标准耐火砖约110立方米;材料为DLG160-1.0L的异形耐火砖约20立方米,根据这些数据,物供中心进行招投标工作,锁定了供应商。
时间一天天逼近交货期,最终图纸还未到,在等待中煎熬的物供人决定主动出击。5月8日,由公司主管副经理带队的催货组直奔无锡制造厂,共同研究对策。催交小组认真听取厂家的介绍,仔细研究耐火砖生产流程,备料、烧制、干燥哪个环节还有压缩时间的可能。标准砖厂家有毛坯,只需花时间打磨,不影响进度;耐火胶泥、拉砖杆等辅材保证按需发货。但异型砖就比较棘手,初步判断该炉需要20多种、2000多块异性砖,每一块都要先按照尺寸烧制出标准砖,在异型标准砖的基础上细心打磨才能达到要求的规格。
图纸,只有拿到图纸确定了数量、标准砖尺寸才能进入异型砖的正式生产。带队的分公司付建副经理当场就打电话到设计院,经协调,设计院传过一份草图,催货组与厂家研究后,决定先按照草图尺寸做异型砖模板,把异型砖前期工作——标准砖的生产展开,等正式图纸到后,在标准砖的基础上加工异型砖就可以缩短工期。被动局面由这个决定扭转。
5月13日,业务员收到设计院签字图纸后以最快速度传给厂家,厂家制定排产计划,加班加点。到5月20日收到第一批标准砖17612块,5月22日收到25234块,目前标准砖已投入检修。20个立方米的异性砖厂家表示力争在本月底到货,大大提前于合同中“收到图纸后25天交货”的交货期。
底盖机:锅检顺利是赢得时间的关键
底盖机的生产厂家在洛阳,催货组快速向北进发。催货组起了个大早,中午就赶到了洛阳,直奔制造车间。焦化装置优化改造项目的2台液压预紧密封平板阀式自动底盖机在洛阳涧光石化完成。
生产车间里,催货组看到,底盖机主体部分已具规模;COPICS系统组装已经开始;阀板、阀座氮化在做准备;在厂内生产的其他零部件已完成。由于底盖机外协件比较多,对其生产厂家、进度等都比较重视,一一对接。
影响进度的因素在进料短节上,其生产进度正常,却遇到两个问题,首先技术协议要求,在产品组装合格后,自动底盖机需要进行水压试验,但是进口短节没有法兰,短节是要到现场焊接,所以水压试验在制造厂内无法进行,需到现场完成;其次,按照规定,进料短节必须经当地锅检所检验合格后才能出厂。协调图纸、准备各种建造资料、联系当地锅检所等工作需要花费大量时间,这些影响因素的存在给 5月25日发货带来不确定性。
经过研究,考虑到实际情况,广州石化同意了其在现场进行水压试验的方案。广州石化物供中心经理向资深监理咨询了相关监检工作的流程后,与厂家沟通,决定“两条腿走路”:厂家尽快准备监检所需材料,并做好当地锅检所工作,如果在发货期限前不能完成监检,就将所有资料同货物一起运达现场,与装置的其他部分一起监检。
经过努力,洛阳涧光石化顺利通过了当地监检所的各项审核, 5月25日底盖机顺利发货。
气体燃烧器:理顺生产流程就能提速
从底盖机生产厂出来,催交组立即赶赴在同一地的气体燃烧器制造厂。洛阳瑞昌承揽了焦化二装置114台气体燃烧器的任务。在该厂生产车间里,有2名工人在进行燃烧器筒体焊接。该厂根据自己的生产情况安排了详细的项目计划,由于中间出现设计变更,给及时到货带来了影响。
广州石化物供中心林经理在车间里详细了解了每道工序所耗时间、人员安排等情况后,向厂家提出,影响因素在焊接环节,“如果按照目前每个焊工一天6台,多投入2个焊工就能按时完成。”厂家技术人员表示出人手不够时,林经理告诉他们:“我们的装置已经停车,你们慢一天就影响我们迟一天开车。”厂家职工深感责任重大,他们表示一定尽力。林经理还给厂家分析,燃烧器里面的外协件耐火砖也存在影响进度的风险,一定要跟紧。在给厂家分析了广州石化现场施工顺序后,林经理要求厂家调整其两批送货的物资清单,将部分筒体、耐火砖第一批运输,满足现场先施工的需要;喷枪等后续施工的部分第二批一起运到。
洛阳瑞昌采取了催货组的建议,不仅增加了人手,还加班加点投入生产。5月24日,114台燃烧器全部送达广州石化仓库。
日前,广州石化的催货组又奔赴湖北电力、湖北长江等公司,协调焦化二干、湿空冷器管束、加氢精制三管束等物资进度。