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中石油吉林油田:复活一点激活一面

日期:2015-04-14    来源:中国石油报

国际石油网

2015
04/14
16:59
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关键词: 中石油 吉林油田

“两个挖潜方向实现了内外‘开花’,油田2014年恢复长停井260口,年增加产油能力2.8万吨,今年复活井数将有增无减。”4月13日,吉林油田公司开发部副总师祝孝华介绍。

吉林油田长停井数量多、潜力大。长停井“躺倒”的主要原因是产量过低、负效生产。另外,还有水淹、环保制约、井况等因素造成长期停产。

吉林油田一是针对外围探井、评价井的挖潜,主要通过点的突破实现区域规模有效开发;二是针对生产区内长停井挖潜,通过完善注采关系,增加可采储量,提高采收率。

第一步,揭开长停井挖潜奥秘。2011年开采的G+7-031井位于高台子油藏西边部,构造位置偏低。由于主力开采层位水洗严重,于2012年5月停井。2014年,通过小层精细对比和含油性分析,油田认为本井补孔压裂动用如获突破,油藏西边部G25层会有10口以上井得以有效动用。去年6月施工后,停产两年的G+7-031井补孔压裂G25层恢复生产,日产油稳定在1.8吨。

第二步,要考虑长停井能否成“长寿”井。同样是G+7-031井,吉林油田制定合理的生产参数,保持合理流压生产,减缓边水推进速度,采取温和注水补充能量,延长了有效采油周期,预计这口井可生产15年以上。

第三步是经济效益评价。G+7-031井总恢复费用约53万元。按照吉林油田提出的“内部收益率大于12%”的经济效益评价指标,恢复后累计增油须达240吨。截至目前,这口井复产8个月增油已达410吨,预计可累计增油5000吨以上,经济效益可观。

探井和评价井恢复,如何复活一点、激活一面?长春采油厂伊63井于2009年完钻,当年试油后关井。2013年6月,开始捞油生产,捞油期间平均日产0.46吨。2014年7月,采用大规模体积压裂,压裂后日产油稳定在2.6吨,也莫里青斜坡带得以解放。目前,从老探井和评价井中寻找效益动用规模区块的大幕已经拉开。“我厂难采储量区共有探评井15口,去年针对这些井实施新工艺4口,为摸清整个难采储量区开发潜力奠定了基础。”长春采油厂地质所所长张会雪说。


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