今年以来,胜利油田孤东采油厂以产效益油为基础,瞄准效益目标治理低效井,变无效变有效、低效变高效、高效再提效,为采油厂上半年实现保效增效目标夯实了基础。
着眼老井效益最大化,孤东采油厂在低效井治理中向系统增效转移。他们通过摸清单井费用,加强投入产出分析,油藏上出题目,工艺上定对策,经营上算细账。上半年,治理无效井69口,减少开井48口,日减液量2163吨,日产油量增加22吨,含水下降2.3%,日降本增效7.6万元。
孤东采油厂从强化单井措施向一体化论证和优化转移。坚持技术治理的一体化、工作运行的一体化和量价、投入、效益评价的一体化,建立起以效益为中心的一体化运作平台,从技术的角度确定方案,从效益的角度评价和筛选方案,合理安排阶段作业计划,优先安排工序简单、增油潜力大的工作量。据统计,今年上半年,孤东厂实施油井措施201井次,有效率89.1%,同比工作量增加33井次,有效率提高5.1%,平均单井多增油3吨。
受油价影响,上半年,孤东老区调整方案仅实施了七区西52+3示范区和二区馆6韵律层水平井两个方案。为了弥补新井不足,孤东老区整体调整向小方案运行转移。采油厂地质技术人员强化了小方案和零散井位的摸排,目前审批井位64口,完钻33口,投产投注28口,平均单井日油5.0吨。同时,加大“三率”提升工作力度,对30个井区实施局部转流线调整,井组日增油16.2吨,增加水驱动用储量215万吨,提高注采对应率0.2%;实施分层注水29口,提高分注率1.5%;强化洗井和水井治理,提高层段合格率1.4%。
今年,孤东采油厂提高工艺配套质量,对重点工序强化运行,有效提升单井工艺成功率。GOGD72井长是孤东采油厂的一口低效井,日产油一直在1吨左右,经过几次作业效果也不明显,停产时含水达100%,准备停修成为报废井。不久前,孤东采油厂井下作业大队(北区)的精细施工下,该井成功实现了“华丽转身”。如今,该井连续一个月日产油6.5吨,成为了名副其实的大头井。
面对保护区新井实施受限、非保护区新井潜力小而稠油整体采出程度相对较低的实际,孤东采油厂强化老井提质提效工作,注重稠油新井向老井提质提效转移。今年以来,这个采油厂实施蒸汽吞吐71井次,日增油水平305.2吨,同比增加19井次,日增油增加91.2吨。
孤东厂还按照“先算后干,效益排序”的原则,大力治理低液、高见聚、高压欠注、低压窜聚的 “四类极端井”105井次,日增油131.5吨,对比去年年底,“四类极端井”减少30井次。孤东6-33-463井是六区3-5二元驱的一口低液油井,该井正常生产时日液26.8吨,日产油仅2.5吨, 含水90.5%。结合井区油水井动态和历史生产情况,该厂地质技术人员再次展开精细研究,认为这口井有进一步提液增效潜力,随即提出实施防砂提液措施。措施实施后,日增油8.9吨,已累计增油1102吨。