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中石化华北采油一厂:让油田自然递减曲线“抬头”

日期:2015-08-07    来源:中国石化新闻网

国际石油网

2015
08/07
16:07
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关键词: 油田产量 注水增能 油田致密储层

“红河油田HH42—HH55井区通过实施水平井注水增能以来,注水区年自然递减率从17.1%,降至-7.7%,首次实现负递减,注水见效井产量是之前的1.7倍,让油田长期自然递减的曲线抬起了头。”8月6日,华北油气分公司采油一厂副厂长梁承春在生产例会上说。

红河油田自2012年该油田大规模开发后,第一年的然递减率高达40%以上,照此递减下去,三四年后就没有产量了。控制递减是关系到油田的生存,采油一厂采取科学配产、注水增能、调剖堵水等措施,使油田注水井区实现了增产。

调参配产,油井减负“增寿”

“往年,油田的生产以产量论英雄,油井容易超负荷生产,影响油井寿命。今年,我们把效益放在首位,没有效益的产量一升不要,这样我们可优化掉没有效益的产量,发挥油井最大效益。”梁承春说。

要实现长期稳产,油井的配产至关重要,必须做到细水长流。“一口油井正常情况下日产油3吨,如果你让它产油5吨,就会造成油井产能透支,加速能量下降,裂缝就会快速闭合,这样就会递减更快。”梁承春说。

今年初,该厂对油井进行全面“把脉”,优化生产参数,对初期产量较高,又快速下降、稳不住的高产油井,进行优化调整参数,牺牲一时的产量,得到的却是大幅减缓递减以及经济可采储量的增加。

该厂通过对81口井进行了调整产量,把日产量8吨、10吨的井,调到4吨、5吨。尽管全厂当月一下子降低了40吨左右,而后来,递减曲线变得非常缓慢,基本稳产在日产213吨 。

同时,根据低效井的生产状况进行经济评估,算出经济帐,不划算的井要关掉,通过排查,关停了69口低效井,平均每天影响产量仅7.8吨,而每月因减亏产生的效益达73万元。

注水增能,递减曲线“抬头”

低渗油田自然递减是客观规模,采取注水增能是油田有效开发的必要手段,采油一厂自去年通过开展“直注平采”、“平注平采”等多种方式的试验,今年见到明显效果。

2014年,水平井开发长9储层的区块,递减率降到了19%。今年又扩大的试验范围,在HH42—55井区试验了6口井,整个区块递减率降到了15%以内了。既可将水注进去,又能见效,见效井达到80%左右,进一步增加了该厂注水增能的信心,

据梁承春介绍,通过调参和注水,预计整个油田的递减率比上年下降10个百分点,若进一步扩大注水,明年有望把递减率控制在20%以内。见效最为明显的是HH55P24井,HH55P16井等,日产量是注水前的1.7倍以上,在注水区首次实现了负递减。

在注水的方法上,该厂技术人员探索出“平注平采”比较有效,一口水平井注水可以对应两口水平油井,并采取段间接替注水,分段注水,分段采油,吃干榨净每一段油层,实现长期有效益的稳产。

调剖堵水,注进水不“水窜”

油田致密储层,油层主要存在于致密的基质中,并存在有发育的裂缝和微裂缝,这种裂缝对油井初期产油非常有利,产量较高,但到了后期注水补充能量时期,注水时极易沿裂缝发生水窜,注水就失去了效果,最严重的一口井,将2公里范围的5口井都窜了。

避免发生水窜,是注水增能试验最大的瓶颈难题,今年来,该厂开展了调剖堵水试验,筛选了几种堵剂,能把大裂缝堵住,让水从微裂缝中进去,在进入基质中可以把油驱出来。

经过几口井的调剖堵水试验,初见成效。所实施的HH42P9井,在调剖堵水作业前,累计注水8240立方米,不起压力,对应油井HH42P8水窜关井,说明裂缝极为发育,通过调剖后,注水665立方米,注入压力从零上升至13.7兆帕,说明堵住了裂缝。再经过长期的有效注水,犹如给地层吃中药补阳气,能量得到补充后就会开始见效增能增油。

“我们把注水发生水窜的瓶颈突破后,继续逐步完善扩大试验,到‘十三五’末,油田实现盈利很有希望。”梁承春说。

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