通过不断优化调整,10月份,广州石化3号蒸馏装置少产渣油近3000吨,大大减轻了下游渣油加工装置的压力,为公司重油平衡,完成年度加工任务创造了良好的条件。
今年5月份以来,3号蒸馏装置减压渣油500摄氏度馏出量大,未能满足减压深拔要求,导致重油平衡难度大,不利于广州石化全年原油加工任务的完成。
为降低装置减压渣油500摄氏度、538摄氏度馏出,减轻渣油轻组分对下游装置的影响,广州石化成立了以副总经理田宏斌为组长的减压深拔攻关小组,定期召开攻关专题会,通过对比分析装置减压塔设计操作参数、减压深拔历史最好时对应的操作参数、减压塔上周期运行末期运行数据和装置目前操作运行数据,初步判断出第五段填料结焦,造成全塔压降高是减压深拔效果差的关键因素。
找到影响因素后,攻关小组确定了本次攻关目标:减缓填料结焦、降低全塔压降、控制减压深拔效果进一步恶化,将装置安全平稳运行到下一次大修改造。
在计划经营部、生产调度部的配合下,装置人员认真落实原油优化工作,做好轻重搭配,确保搭配方案既适合装置的加工,又符合公司经营策略;进一步完善减压塔各操作参数的调整,提高常压炉的拔出率,对各段回流量、炉出口温度进行优化调整。
经过近5个月的不懈努力,3号蒸馏装置减压塔全塔压降从10.06千帕下降到8.79千帕,减压渣油500摄氏度馏出从7.1%降到5.8%;538摄氏度馏出从17.4%降至15%,装置减压深拔攻关收到明显成效。