2月28日,从
大庆钻探公司了解到,围绕保障油田振兴发展,这个公司充分发挥一体化技术优势,今年前两个月实现优质高效完井641口井,累计进尺91.3万米。
面对大庆油田剩余油挖潜、难采储量等难题,这个公司在加快科技创新基础上,注重成熟技术集成应用推广和核心技术创新攻关,起到了1+1>2的效果。
在技术应用上,公司集成推广
钻井地质技术和调整井钻完井技术,实现地层压力预测调整和剩余油挖潜能力长足进步,形成了钻井地质系列技术,实现了地层压力精准预测和浅气层危害级别细分。结合长垣地层压力高、层间压差大问题,公司完善了“高放、低停、欠补”压力剖面调整方法,钻井复杂发生率下降了6.9%。在外围油田,公司在1245口井应用调整井钻关降压技术,累计减少注水量13.9万立方米,相当于增加原油产量9823吨。
2016年,公司优化钻机网格化运行,推行区块内分批钻关,对钻前到完井3个阶段进行优化,将130个工序优化为98个,集成应用了13项技术,在2730口井应用中,完井周期缩短了15.2%。在断层区挖潜剩余油上,公司形成了7项配套技术,攻克了井壁稳定差和钻井风险高等难题,已投产的9口井,平均单井日产油比其他井增加了12.2吨;在库里泡葡47区块应用大平台大位移钻完井技术,取得了中靶率、固井质量合格率、测井曲线合格率全部100%,累计节约成本1200多万元。
在深井钻井技术上,公司应用钻前地层可钻性预测结果,开展个性化钻头优选与试验,形成了7个深层区块钻井提速技术模板。其中,液动旋冲工具成功入选中石油自主创新产品,在徐深6-313井创造了单趟钻进尺1326米新纪录。
大庆
钻探公司通过加强科技攻关,实现了技术集成化、产品系列化、应用规模化,整体钻井速度提高3.42%、固井优质率提高5.51%,保障能力和核心竞争力持续提升。