今年以来,
西北油田采油三厂成立11个“增储增产”项目组,厂领导牵头,全业务参与,每周例会推进项目组工作,坚持“立足、把控、统筹、提升”八字方针,通过精细管理,1-9月均自然递减量仅63t/d,同期对比自然递减率28.14%下降到15.46%,综合递减率26.71%下降到7.13%,指标创历史同期最好。
立足单元,多手段稳步提升水驱效率。一是扩大水驱,站在单元的角度整体上安排部署单井注水,随时准备转向井组和单元,实现单线到多线动用,实施6个井组,日油水平提升29吨/天;二是有效水驱优化注采再提效,多井组合理化注采参数,调整井间压差,确保高效驱替,实施5个井组优化7井次,日油水平提升34吨/天;三是对注水效果变差井分类治理,提高驱油效率,实施15井次,有效12井次,累增油0.98万吨。通过以上做法,1-9月份,累计注水增油近17万吨,新增经济可采储量5万余吨;较去年同期多增油1万多吨,多增加可采储量1万吨。
把控能量,全方位改善气驱效果。一是站在单元整体角度,分析调整,提前注气保压开发,扩大储量动用范围,实施7井次,累增油0.83万吨;二是针对连通较好井组,定压差注气,确保油线均衡动用,实施5个井组,日油水平提升31吨/天;三是合理优化气水比,提高气水混注置换率,实施26井次,方气换油率由0.66吨/方提升至0.81吨/方,多增油0.4万吨;四是优化段塞注气参数,提升气驱效果,实施4个井组,井组单轮次增油由2734吨增加至4326吨,驱替效率提升1.5倍。通过以上做法,1-9月累计注气增油近7万吨,新增经济可采储量14万吨,较去年同期多增0.6万吨,多增加可采储量1.4万吨。
统筹规划,对症下药激发老区新活力。开展低效区块综合治理,编制八区、十一区两个区块的综合治理方案,实施后八区日油水平由418吨/天提升至480吨/天,十一区日产油由年初217吨/天提升至253吨/天,实现产量稳中有升。另外,抓好托甫台示范区建设,自然递减率控制取得明显成效,8月份,自然递减率23.15%,较去年同期下降2.51个百分点。
开展“单井再分析,单元再提升”活动,挖存量提效益。对全厂现有单元、单井进行重新梳理,打破原有思维定式,思路持续更新,认识逐步加深,通过注水、注气、措施、优化工作制度等手段,盘活现有资源,1-9月份,无效变有效井27口,恢复产能64吨/天,有效变高效井16口,提升产能58吨/天。