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金陵石化:夏季保障加氢装置安全生产“有招”

日期:2018-07-13    来源:中国石化新闻网  作者:陈平轩 姜维

国际石油网

2018
07/13
16:27
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关键词: 金陵石化 安全生产 炼油

    进入7月,天气越来越热,给装置生产带来不利影响。特别是高压加氢装置安全尤其重要,应急处置非常关键。为此,金陵石化炼油一部通过实施应急岗位卡、仿真演练、故障不过夜等举措,切实保障加氢装置夏季安全生产
 
    应急卡保障岗位操作无误
 
    7月12日10:00,该公司炼油一部Ⅱ加氢裂化装置现场,内操谢军正在巡检挂牌,突然他在对讲机里汇报:“罗班长,高压贫胺液进料泵P1003A出口法兰泄漏,目前泄漏量较大。”
 
    正盯表的班长罗伟,立即回答:“收到,请立即沿上风口撤离。”并按应急处置卡上要求,赶紧向值班长、调度室和工区设备领导及主管汇报,联系气防及消防人员至现场配合。罗伟有条不紊指挥班组人员背带空气呼吸器,赶赴现场拉设警戒绳,关闭出装置所有清污分流阀门。设备员现场确认后,指示切换贫液泵,停泵后处置漏点,在切换机泵过程中,漏点增大,系统混合氢倒窜回来,工区主管指示,按紧急停工预案处置。
 
    班组操作人员继续按应急卡操作,各司其职,配合流畅,整个处置过程中,仅十分钟高效完成一次事故演练。
 
    这是该部今年推行的一项新举措,将应急方案制成应急处置卡片,方便操作,提高员工的应急处置能力。
 
    今年,该部组织技能大师、专家、高级技师和管理等人员,对高压装置如停电、停蒸汽、窜压、关键设备紧急停机等各类事故的处置原则方案,全方位讨论分析,把应急方案制成小卡片,将要点浓缩,简洁,具休,实用,可操作性强,明确应急状态下各岗位人员谁来做、做什么、怎么做,快速准确处理险情。同时,将应急卡摆放在内外操作室,当班组遇到紧急情况时,根据事故应急处置卡,迅速处置,准确应对,防止事态扩大。
 
    目前,该部已完成了循环氢压缩机停机、原料泵泄漏、注水泵故障、液态烃泵密封泄漏等4个重点设备故障应急处置卡,以及新氢中断、电网停电、循环水中断、DCS黑屏、热油泵泄漏等8个关键工艺应急处置卡。
 
    “应急卡弥补了岗位应急空白,有了它,职工遇突发情况心里有底,不会误操作引发新险情。”该部安全总监顾海成说。
 
    仿真演练提升员工处置能力
 
    7月10日,该部四工区五班职工,利用学习日在炼油培训基地511室,开展加氢裂化装置分馏塔底泵密封泄漏事故仿真演练,班组成员逐一考试合格,才算通过演练。
 
    这是该部提升职工夏季高压加氢装置应急处置能力的方法之一
 
    夏季气温高,冷却循环水温度随之升高,一旦出现循环水堵塞,或机泵轴瓦故障,都可能引发机泵泄漏,由于分馏塔底热油泵工作温度在360℃左右,若重油泄漏,可能自燃引起火灾甚至爆炸,班组开展此类事故处置的仿真练习,切实提高职工应急能力,防患于未然。
 
    从3月开始,随着天气变热,该部便在班组逐步开展了高压空冷泄漏,原料泵停运,低压蒸汽中断等故障的仿真演练。班长作为负责人,督促指导班组认真练习,严格考核,人人过关,不合格者将被考核,班长也会被问责。同时,班组全员通过仿真考试后,还要在室内进行事故处置桌面推演,管理人员现场再随机出题,进行突发事故处置演习,真抓实干。
 
    上半年,该部班组仿真演练完成率100%,职工应急能力明显提升。
 
    设备故障不过夜防非计划停工
 
    7月3日9:30,Ⅲ柴油加氢新氢压缩机A备用机,突然出现润滑油泵压力低位报警,班组立即向设备主管胡增光汇报。
 
    尽管是备用机,胡增光没有掉以轻心,他通过查阅趋势图,发现压力是缓慢下降,现场查看流程,无异常,初步认为可能是安全阀内漏,拆卸安全阀检查回装后,油压仍旧没有变化。再切换润滑油过滤,压力未变。他又和班组把注意力放在油泵上,通过关闭泵出口阀,泵压头正常,油泵无问题,大家一头雾水。此时,已是下班时间,胡增光依旧在现场排查,苦思冥想。
 
    突然,他想到了润滑油本身,立即联系化验室分析油质,结果表明润滑油变质,更换后压力回到了正常值。隐患被排除,此时,已是晚上九点多了,胡主管才放心下班。
 
    今年,该部规定所有设备故障,必须当天解决,夏季更是如此,责任到人到班组。一时无法解决,必须有备用方案及临时操作提醒。
 
    3月24日,Ⅱ加氢裂化脱乙烷塔顶回流泵P1018B,密封出现泄漏,设备员贺平凡将该泵切换为备用泵。但由于没有密封,需要紧急订货,他先安排班组对该泵特护,每个小时测温测振一次。同时,工艺员制定特护泵故障停运紧急处置方案。第二天,密封到货并及时安装,但贺平凡仍被扣罚200元,原因是没有准备密封,故障过夜了。
 
    “这也是一次教训。”贺平凡说。
 
    此外,该部要求职能人员手机24小时开机,保证通讯畅通,方便及时处置问题。每天,值班人员还要将生产信息以短信方式发送给管理人员,时刻跟踪监控生产情况。并完善岗检标准,量化考核,问题实施闭环管理,防止“一走”了之,真正把装置运行风险“拒之门外”。
 
    1~6月,该部设备完好率99.2%,同比提高一个百分点,未发生一起非计划停工事故。
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