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川庆钻探长庆钻井50053钻井队创造气田钻井新纪录侧记

日期:2018-12-20    来源:中国石油报  作者:董晓燕

国际石油网

2018
12/20
10:33
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关键词: 川庆钻探 钻井 气田钻井

   

    苏里格气田开发到现在,技术创新遇到“肠梗阻”,提速难度加大。

   

    苏里格气田施工的气井施工较深,施工周期长,工艺复杂,轨迹控制难度大,缺少有针对性的提速技术。

   

    解放思想,转变观念,加大自主核心钻井技术创新力度。

   

    气田年钻井进尺达到6.2万米,创造了“17开17完”的新纪录。
 
    12月9日,从苏里格气田传来喜讯,川庆钻探长庆钻井总公司50053钻井队承钻的第17口井顺利完钻,年钻井进尺6.2万米,将气田单队年钻井速度定格在“17开17完”新高度。
 
    改变思路提钻速
 
    “难得承揽这个23口井的大井组,9个月完成其中14口,每一口井都当作一个作品来完成。”50053钻井队队长王步宽说。
 
    为确保生产组织紧密衔接,王步宽组织干部大班预排生产计划,认真绘制单井施工生产组织流程图,详细标明每个施工阶段的作业流程、周期和责任人,把生产时效精准到小时,确保每一个施工环节受控。钻井施工二开前将人员兵分三路,一路安装井口,一路清罐处理钻井液,一路架排污泵、装仪器、接钻具组合,各路人员齐头并进,6个小时便达到试压标准,并具备二开条件。
 
    大井丛施工,防碰是最大的难题。技术员冉正涛说:“苏6-4-14C2井与5口井有防碰风险,犹如在井网中穿针引线,表层便要进行预分绕障。同时,挖掘表层提速空间,通过优化水力参数,有效解决了钻进憋跳问题,表层钻井周期缩短10余个小时。”思路的改变减少了低效施工,提高了整体施工效率,钻井周期先后突破10天、9天,高效完成17口井,一举打破保持6年的单机年完成16口天然气井纪录。
 
    安全管理重细节
 
    在安全细节上,50053钻井队注重激发和培养员工的创新精神。该队落实干部大班38项跟班作业规定,加大各项作业中行为安全审核力度,结合作业风险等级合理安排人员进行跟班作业,全面控降作业风险。
 
    今年11月14日,队上的大班及小班司钻有6人从队长王步宽手中接过500元安全和成本控制节约贡献奖。而一名员工因操作不当造成扳手损坏,不仅扣工分、扣绩效分,还进行了赔偿。
 
    据了解,该队每日要对安全管理和钻井动态进行总结讲评,让每名员工畅所欲言、查摆隐患,按照把隐患当成事故来追查的原则,员工可对任何隐患质疑、刨根究底,制定切实可行的防范措施,作为第二天班前提示和班中整改落实的重点,形成安全闭合管理。
 
    精打细算提效益
 
    “我们项项工作有制度、有标准,充分体现干与不干不一样,干好与干坏不一样,让每名员工肩上有责任、有压力。”党支部书记余海平说。近几年,该队指标不断刷新,无一不得益于科学、完备的管理制度。
 
    提速就是最大的提效。该队加强绩效考核,突出劳动强度和生产实效,装卸化工考核细化到吨位,起下钻、下套管考核细化到根数,安装井口细化到小时,班进尺考核细化到米数。结合地层特性合理优化技术参数,制定单井技术措施,通过提高钻井速度实现降低成本的目标。
 
    钻井成本控制涉及生产过程的每一个环节。为降低物资消耗,这个队结合生产特性和“四单井”考核指标,完善进出料等成本控制流程和规定,严把柴油、泥浆等材料的进出口关。生产过程中,每天对油料消耗进行记录、对比总结,为下口井节能降耗提供有力依据。
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