随着油田的深入开发,高压油气井持续增多,面对井控安全风险,
西北油田采油三厂持续加强井控安全管理工作,通过全面排查生产过程中各个风险点,对注水、注气、作业、机抽等井口配套设备及附件升级改造,有效降低和减少了井控安全风险,确保实现全年
安全生产零事故目标。
为扎实做好注水增油低成本开发工作,采油厂对注水井全面排查,针对排查出的20口高压注水井,技术人员进行井口配套附件升级改造,使用350型井口代替250型井口,井口承压能力得到大幅提升,同时使用35兆帕平板阀代替双闸板密封器,进一步增强井口的密封性,通过升级配套附件设备,确保了高压注水井的井口安全。
针对注气井在注气过程中,存在管线压力突然升高,易造成生产管线及计转站流程存在刺漏风险的问题,技术人员首先通过采用加大光杆直径至38毫米,将防喷器压力等级提升到了42兆帕,使井口承压和密封能力得到提高;接着采用缩小油嘴进行控制,对气体回窜进行节流,降低避免刺漏风险;对“封隔器+长冲程杆式泵”的注气井,合理优化调整防冲距,一旦发生气体回窜,迅速通过上提光杆解封杆式泵,无需拆井口即可正注进行压井。技术人员通过多举措控制注气风险,有效避免了注气生产中管线刺漏和躺井发生。
通过深入作业井生产现场作业,技术人员对作业井口开展配套工艺,针对杆式泵机抽井,在光杆以下设计合理长度的光杆短节,若零星作业时井口发生溢流,利用光杆短节与防喷器配合就可以密封井口,有效降低了安全环保风险。在机抽井作业施工完井后,采取修井机配合测功图核实泵况的工作方法,大幅降低了人工调参工作量,提高了油井生产时效。
面对逐渐增多的机抽井,技术人员对机抽井光杆进行技改革新,创新使用不压井更换光杆工艺,在更换光杆时免去了压井工序,全年免压井更换光杆32井次,累计节约施工费用10余万元。技术人员进一步对光杆配套了防脱卡装置,当光杆发生断裂,光杆即可通过防脱卡装置固定在井口之上,截至目前,避免光杆断裂脱落入井2井次,通过防脱卡装置的现场应用,减少打捞作业2井次,降低作业费用4万余元。