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安庆石化炼油一部Ⅰ焦化成功回炼陈年污油

日期:2019-04-28    来源:中国石化新闻网  作者:杨兴杰

国际石油网

2019
04/28
09:47
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关键词: 安庆石化 炼油 炼油化工

    4月22日14时,经过全体技术人员和区域员工地不懈努力,安庆石化炼油一部I焦化装置成功回炼陈年污油,每小时达15吨左右,为公司解决陈年污油回炼加工做出新的尝试、为企业获取最大经济效益打下坚实的基础。

    近段时间,安庆石化炼油一部焦化区域员工在马不停蹄对Ⅰ焦化进行消缺、检修结束后,焦化区域接到要对公司多年积攒的射流清洗等污油进行回炼的任务。因为是多年未处理的污油,含水量高、介质比较复杂,处理难度大。用焦化装置加工这类性质的污油无先例可查,为了确保任务完成,焦化区域和生产计划处相关人员进行多次探讨,理论上延迟焦化是具备回炼条件的。生产计划处、炼油一部、区域主管及技术员共同审议和核定了回炼方案的各项细节,并制定了具体的处理方法与流程,同时在焦化区域主操室内张贴出来,因为头一次试生产,实际情况如何谁的心里都没有底,所以在方案中特别强调如何升温,升温速度到多少,必须由区域和生产计划处在实际操作过程中具体制定。区域及时组织操作工学习开工流程和回炼方案,尤其其中的关键点要求大家提出参考意见。
 
    4月19日装置达到开工条件,同时引污油进入容101静置脱水,20日Ⅰ焦化点火,并加强污油内循环脱水工作。21日开始升温,当加热炉出口达到130℃时,开始谨慎的一度一度往上升以寻找最优操作参数;当升到150℃左右发现分馏塔顶开始出现汽化水份,在达到158℃时汽化量开始持续增大,污水量增大,经过不断观察与调节,最终将加热炉出口温度恒定在了158℃。,随着时间推移,系统内污油水含量减小,外送污油和污水量趋于稳定,与此同时,对循环后的污油也进行跟踪分析。22日14时,通过检测在污油含水量降至2%后,改入R201进行回炼,经观察回炼污油对Ⅱ、Ⅲ焦化未产生异常影响。至此,焦化区域的污油回炼工作基本完成,实现了多重性质污油经Ⅰ焦化装置脱水、脱轻组分,再送入容201作为Ⅱ、Ⅲ焦化的生产原料工艺试验成功。
 
    虽然污油的回炼成功,已初步索出了操作上的平衡点,恒定了目前的操作参数,并以每小时15吨的加工量运行着。但区域主管及技术员仍在坚持关注着,观察水含量变化、油品性质变化对操作的影响,摸索最佳的控制参数,同时对原料及产品污油进行跟踪分析,对二套焦化产品质量和后续影响进行跟踪分析,为以后的焦化区域再次加工同类型污油打下坚实的技术基础。
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