近日,江汉石油工程页岩气开采技术服务公司在涪陵工区,首次采用连续油管作业机替代钻机,顺利完成焦页10平台4口井通刮洗一体化作业。据了解,该工艺的成功,不仅可以有效缩短钻井周期,节约时效近60%。同时,可以促进我国页岩气勘探开发向科学化、高效化迈进,对提高勘探开发效率,降低勘探开发成本等多方面都具有重要意义。
在此之前,涪陵页岩气勘探开发主要采用钻机进行通井、刮管及洗井等作业,通常单井施工周期在4天左右。而作为“万能作业机”的连续油管,业务范围也仅仅只停留在钻塞、测声幅、产气剖面测试等项目上,连续油管使用范围不足50%。此次该公司经过反复技术论证后,创新提出采用连续油管替代钻机,进行通刮洗一体化作业,不仅是对连续油管转型发展,向高端化迈进的一次重要探索,同时也是对页岩气勘探开发新方式的一次大胆尝试。替代钻机的连续油管通刮洗一体化工艺,单井施工周期仅为1天,井位间移动无需钻机井架搬迁动用大量人力物力,可极大节约钻机占井周期。
此次,在焦页10号平台,该公司根据实际井况和生产需求,安排配备了2"及2.375"管材的两套连续油管作业机组,应用螺杆钻具及高效清洗液,仅用时2天便圆满完成了该平台4口井的通刮洗一体化作业,缩短钻机占井周期16天。在丰富完善连续油管技术系列的同时,也为今后钻机井工场施工提速提供了宝贵经验。