经过半年多的努力,准东采油厂井下技术作业公司研制的井口导流装置,在实际生产运用中取得了良好效果。在井口安装该装置,既解决小修作业过程中遇到的实际困难,又能做到节能环保、安全生产。
在修井施工提下油管作业过程中,当出现因泄油器打不开、油管堵塞、活塞等情况,就有可能发生一根油管近30升油水倾泻到井口的情况。这不仅污染井口、井场,工作环境变得脏、乱、差,而且员工在提下油管操作过程中,也会因脚下有油水易滑倒受伤。在作业后,还需要人力、物力来治理污染。修井作业现虽普遍采用井口铺垫塑料布,挖排污沟引流的方式,减少了污染,但增大了员工劳动强度,亦影响施工进度,没有从根本上解决井口油水污染和安全问题。
为解决以上问题,设计出一种使井口油水不落地,集中回收再利用的装置,井下技术作业公司成立了以公司经理夏振军为组长、副经理王海龙为副组长的井口导流装置攻关领导小组,并抽调多名拥有多年修井现场经验的工程技术人员组成攻关小组,参与到此项目的研究和发明改造当中。
一次又一次的现场试验,一次又一次的结构改造,井口导流装置在不断地进行反复论证,逐步完善。历经半年之久,于日前完成了提下抽油杆和油管作业井口导流装置的研制,解决了井口油水污染的问题。
该装置资金投入少,安装方便,操作简单,可安装在SFZ 16-21防喷器、SFZ 18-35防喷器上,不影响一岗、二岗的正常操作和开关防喷器操作。通过对井口实现导流、集中回收等技术,即杜绝了环境污染,又节约了资源,大大改善了作业工人的工作环境,提升了井口操作的安全系数,提高了作业效率,实现了“作业井场、人员、设备”三不沾油的绿色修井作业,持续推进了创建绿色油气田活动进程,做到了清洁生产、环保生产。
目前,该导流装置已经在彩南油田作业区和沙南油田作业区推广试用,下一步将进行更为广泛的推广和应用。