经过十余天的紧张调试,石家庄炼化通过利旧的方式对MTBE产品进行的脱硫试验圆满完成,硫含量从30~40ppm降低到了2ppm以下,成效显著。MTBE产品品质的大幅提升,不仅有明显的社会和环境效益,还为今年10月1日后汽油质量升级奠定了基础。
目前,石炼MTBE产品硫含量在50~100ppm,汽油MTBE调和比例为13%,随汽油质量升级,MTBE将对汽油中硫含量产生较大影响。尤其是2013年10月1日,汽油出厂将执行国4标准,硫含量要求≯50ppm,因此降低MTBE硫含量是汽油质量升级的必然要求,为满足国5标准,将MTBE总流降到10ppm以下势在必行。
石家庄炼化经多方调研,对利用MTBE再蒸馏技术进行了考察,做了利旧现有MTBE装置的二异丁烯分离塔C103,对MTBE进行蒸馏脱硫的改造方案,由于没有同类装置经验,按照总部要求,对现有装置进行小的动改和常规检修后,对MTBE试分离试验。
以降低试验成本为目标,石炼充分利用炼油停工前的时间,对利旧的分离塔系统进行了吹扫,气密,并对该系统控制仪表一一做了调校。经过周密准备,4月6日C103正式投用,实验过程中,石炼技术人员亲临现场指导,经过不断摸索和反复试验,MTBE产品由脱前的硫含量30—40ppm降低到了脱后的硫含量2ppm以下,为装置新上脱硫系统取得了第一手的数据资料,同时为公司汽油产品升级,生产更多,更优质的绿色油品打下了坚实基础。