齐鲁石化第二
化肥厂持续优化产品结构,推行挖潜增效项目,克服生产波动,高负荷追赶产品产量,逆境中做大经济效益。该厂9月份实现工厂利润1843.12万元,1-9月份累计利润2.578亿元。截止10月22日,
煤气化装置连续安全运行490天。
9月4日,二化遇到了煤气化装置自2008年建成以来首次出现的气化A炉炉顶超温问题,经过干部职工的连续奋战,终于找到了原因,解决了难题,为煤气化长周期运行积累了经验。
在气化A炉停运检修期间,该厂气体联合车间一边全力保证单炉安全运行,一边优化操作,“就算一台炉子运行,我们也要做大产品效益。”气体联合车间80后副主任耿涛在儿子出生2天后便回到工作岗位,为单炉的优化运行保驾护航。单炉的特护运行是装置长周期运行的关键,为了提高运行可靠度,该厂持续关注B炉烧嘴运行参数,根据参数变化,及时调整原料煤掺配比例,在稳定运行同时,提高产品产量。
通过优化操作,提高了外供氢气量,停供含氢气体, 增产合成气6000立方米/小时,有效缓解了单炉运行对下游装置的影响,实现单炉效益最大化。
为了追赶产品产量进度,该厂厂长孙冠嵩提出了将丁辛醇车间两套装置负荷提至110%的要求,如此高的负荷在以前是没有过的,但是这也并不是盲目提出来的,按照装置设计能力完全能够达到生产要求,只是操作要求极为苛刻。自9月13日开始,丁辛醇车间两套装置负荷逐渐提至110%,达到了历史最高水平。
丁辛醇车间为此制定严格的工艺控制指标,全力保障了高负荷下的生产稳定。根据产品边际贡献,及时调整了产品结构,提高效益较好的辛醇、正丁醛产品产量,增产辛醇1657吨,实现了效益最大化,这也充分检验了装置运行水平和能力。
在化工板块盈利空间收窄的情况下,该厂持续优化创效。9月份加快实施多个“短平快”的项目,消除了酸性气放火炬堵塞隐患,完成了羰基合成压缩机二段入口去释放气管网流程改造,解决了E2113入口水线结盐垢下腐蚀等问题。10月初,该厂继续将辛醇异丁醛装置低压蒸发释放气回收利用,每小时回收有效气体240kg左右,预计年收益300余万元,通过这一系列优化项目的实施,在挖潜增效的同时,更向着灭掉丁醇火炬不断迈进。
“公用工程的优化也是大有文章可做,有些优化不用新增管线,不用改动流程,只需我们开放一下思维、优化一个指标,就能将效益要回来。”该厂多次召开优化攻关会,孙冠嵩为优化制定了明确目标。通过调整煤气化装置汽提氮气和气联火炬补压氮气,就减少低压氮气用量36万方/月,调整丁辛醇车间罐区密封充氮量减少了氮气用量28万方/月,对于“耗能大户”——蒸汽,该厂通过优化调整,9月25日前停掉了全部减温减压器,减少了40公斤蒸汽损耗、防止了效益流失。
“编筐编篓贵在收口,为了全力冲刺今年最后盈利目标,也为了职工有个好收成,我们要绷紧弦,瞪起眼,苦练内功,眼睛向内,同心协力把装置开好,把生产搞好。”孙冠嵩在经济活动分析会上总结说。