杭州亚运会期间,镇海炼化1号加氢裂化装置累计生产航煤1万吨,满足了周边机场的航煤需求。该装置是镇海炼化生产航煤的主要装置,也是我国第一套国产化高压加氢裂化装置,建成已满30年。历经多次大型工艺改造,从设计规模80万吨/年加氢裂化装置,升级为目前“120万吨/年加氢裂化+120万吨/年加氢精制”联合装置。
该装置以蜡油为原料,主要生产航煤、液化石油气、轻石脑油、重石脑油等产品。30年来,技术攻关团队通过技术创新、管理创新,装置创平稳运行新纪录,成本和能耗持续降低,让老装置焕发了新活力。
“一键操作”确保平稳运行
9月22日一早,该装置加氢裂化内操王渊博独立完成了新氢压缩机的切换,操作一键完成。新氢压缩机一台运行、一台备用,互相切换是常规操作。传统操作步骤较多,且手动切换时,系统压力波动较大,影响装置平稳运行。
区域技术团队通过电脑编制逻辑控制程序,模拟操作人员手动操作过程,实现了只需一键点击开机按钮,即可自动使压缩机一步步完成操作步骤,达到正常运行状态。原先操作人员手动切机时的系统压力波动为0.3兆帕,使用“一键开机”程序后,压力波动降至原先的三分之一,降低操作强度的同时实现设备平稳运行。
此外,他们还开发清污分流“一键开阀”、空冷变频“一键暴雨模式”等一系列智能化、便捷式操作专利,以操作便捷为基层减“负”,实现装置稳产、降耗。
截至目前,该装置本运行周期已安全平稳运行超1200天,打破长周期连续运行最好纪录。
联合攻关助力源头降本
该装置的产品之一轻石脑油是汽油的调和组分,硫含量是汽油质量的重要指标,过高的硫含量会腐蚀汽车的油箱内壁,并通过汽车尾气对空气造成污染。在生产过程中,该装置用精脱硫剂来减少轻石脑油中的硫含量。
加氢裂化区域管理团队积极探索技术创新、管理创新,通过“技术团队+集团公司技能大师联动”工作机制,对精脱硫剂使用寿命进行联合攻关,从源头着手,实施流程改造,降低轻石脑油中硫化氢携带量。改造实施后,精脱硫剂更换频次由一年两次延长至三年两次,每年节约化工原材料采购费用及固废处理费用20万元。
此外,攻关团队积极践行绿色低碳发展理念,通过将密封冲洗水回收至凝结水罐,实现机泵冲洗水回收再利用,解决了分液罐排液时的异味问题,每年回收脱盐水2.5万吨。
技改技措实现节能降耗
“10个保温盒加上去,每年可节约2.6万标准立方米的燃料气,可供一个普通家庭用260年。”9月25日,经过现场测量与计算,加氢裂化工艺技术人员蒋昊哲对新的节能措施作出评价。
该装置高压换热器的螺纹锁紧环原本是裸露在空气中的,巡检人员测温达300摄氏度,设备运行热辐射较大、热量损失较高。为此,今年8月,装置技术人员结合现场实际,多次讨论决定对10台高压换热器裸露的盖板侧增加保温盒,给封头穿一层“外套”。运行一个月,该部位测温未超过100摄氏度,节能效果显著。
多年来,加氢裂化区域技术团队持续进行科学论证、大胆实践,挖掘装置节能潜力。他们用软件进行测算,验证了降低减压塔塔内压力这一方案的可行性。措施实施后,单台加热炉每小时节约燃料气约200标准立方米,实现了优化操作与节能降耗。