西安石化分公司努力做好节能降耗、降本减费大文章,将2007年确定为“节约年”,推出42项降本减费措施,力争全年减费5000万元。目前,部分措施已经落实并取得效果。
在年初开展的“管理提效、节能降耗”合理化建议活动中,公司职工提了许多的意见和建议。结合这些建议意见,该公司确定42项措施,其中分公司级23项,车间级19项,从降低综合损失、优化生产、加强控制,节能减排4方面着手,实施后将节约费用5359.92万元。
在节能减排方面,该公司提出20项措施,其中一项是加强系统平衡,停开一台空压机及循环水泵。根据循环水的测量、测温、生产装置的循环水调整情况,2月底生产计划处、机动处、供排水车间成功停运了一台小循环水泵,该循环水泵功率为160千瓦,每月可节电11万千瓦时,每年可节约电费70多万元。2004年以来,该公司空压站两台大功率空压机同时运转,风量过剩,有大量压缩风放空。前不久,通过改造催化装置气压机的氮气密封,降低了对氮气的压力要求,为压缩风系统降压运行提供了可能。经多方协商讨论,制定了空压机单机运行方案,4月2日,成功停运了一台功率为1000千瓦的空压机,年可节电864万千瓦时,节约电费430多万元。3月底,沥青装置通过更新空气预热器换热器管束,启用了空气预热器系统,回收烟气效果显著,预热风温度由原来的90℃提高到210℃,降低了燃料消耗,加热炉效率提高了1%左右。
按照节能降耗工作计划,西安石化分公司还将落实顶气回收、气柜水封、除尘系统灰水回用改造项目,投运凝结水回收系统、在流量调节频繁或波动大的机泵上安装变频节电器等,提高资源利用效率,减少物耗能耗。